1、前言
冶金爐窯煙塵是一個(gè)重要的大氣污染源,袋式除塵器是冶金爐窯煙氣凈化中大量應(yīng)用的設(shè)備。對(duì)于冶金爐窯煙塵治理技術(shù),我國(guó)已探索多年,取得長(zhǎng)足進(jìn)步。但仍有許多爐窯除塵系統(tǒng)效果欠佳。主要表現(xiàn)在煙氣處理量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)值,煙塵不能排除,爐前操作環(huán)境惡劣,有的除塵系統(tǒng)幾乎不起作用。其原因,主要不在于煙塵捕集裝置,而多由于所用袋式除塵器的性能不適應(yīng)爐窯煙塵的特性。
2、清灰方式的確定
(1)袋式除塵器的性能主要表現(xiàn)在過濾和清灰兩方面。以袋式除塵技術(shù)現(xiàn)有水平,使過濾效果達(dá)到和優(yōu)于環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)不是難事,而將袋式除塵設(shè)備的阻力控制在預(yù)定限度內(nèi),則相對(duì)較難??v觀袋式除塵系統(tǒng)出現(xiàn)的運(yùn)行效果差的問題,絕大多數(shù)都與清灰效果不好導(dǎo)致阻力上升有關(guān),故“清灰”是關(guān)系到袋式除塵系統(tǒng)成敗的決定性因素。
(2)冶金爐窯煙塵多由化學(xué)途徑產(chǎn)生。煙塵顆粒微細(xì)、粘性強(qiáng),從而給袋式除塵器的清灰?guī)?lái)困難。同時(shí),爐窯煙塵形成的粉塵層質(zhì)地細(xì)密,在容塵量相同時(shí),其設(shè)備阻力將顯著高于處理其它粉塵。以煉鋼電弧爐為例,粉塵顆粒絕大部分都在10um以下。在吹氧期,小于5um的塵粒幾乎占100%(表1)。它屬于強(qiáng)粘性粉塵,以拉伸斷裂法測(cè)定的拉斷應(yīng)力>600Pa。其清灰的困難程度很高。
(3)近20年中,我國(guó)爐窯煙塵治理采用反吹風(fēng)袋式除塵器居多。較普通的情況是設(shè)備阻力居高不下,低者約3000Pa,高者達(dá)4000~5000Pa。這種應(yīng)用失敗的例子在中、小煉鋼電爐和新建的100~150t超高功率電爐工程中都屢見不鮮,在出鐵場(chǎng)、轉(zhuǎn)爐二次煙塵等治理系統(tǒng)也很普通。一些用戶為了勉強(qiáng)維持運(yùn)行,不得不定期派人敲擊濾袋,以改善清灰效果。
上述情況的出現(xiàn)同反吹清灰的特點(diǎn)有關(guān)。大量研究證明,積附于濾袋表面的粉塵層不是被反向氣流“吹”掉的。要吹掉濾袋上的粉塵層,反向氣流的速度必須達(dá)到16m/s以上,而包括脈沖噴吹在內(nèi)的所有清灰方式都遠(yuǎn)遠(yuǎn)做不到這點(diǎn)。決定濾袋清灰效果的主要因素是清灰時(shí)濾袋所獲得的壓力峰值、壓力上升速度,以及袋壁獲得的反向加速度。反吹氣流穿過除塵濾袋壁時(shí)的速度只有0.5~1.0m/min,不可能將粉塵層“吹”掉。另一方面,反吹氣流在濾袋內(nèi)產(chǎn)生的壓力峰值很低,壓力上升速度很小,更不能令袋壁獲得有效的反向加速度。反吹清灰方式主要靠濾袋變形對(duì)粉塵的擠壓作用,這一清灰方式只能產(chǎn)生微弱的清灰強(qiáng)度。這一認(rèn)識(shí)在稍后進(jìn)行的菱形袋式除塵器清灰性能試驗(yàn)中得到證實(shí)。
試驗(yàn)在反吹風(fēng)速2.0m/min(4倍于實(shí)際應(yīng)用的反吹風(fēng)速)條件下進(jìn)行。濾袋各點(diǎn)的壓力峰值為55Pa,壓力上升速度0.86Pa/ms。而對(duì)于清灰起重要作用的反向加速度則為零。
由于除塵布袋形狀的原因,菱形扁袋的清灰強(qiáng)度低于圓袋。但據(jù)資料報(bào)導(dǎo),反吹清灰獲得的反向加速度不超過3~5g(g=0.81ms2)。這樣弱的清灰強(qiáng)度,顯然難以去掉具有強(qiáng)粘性爐窯煙塵,其阻力過高的原因也就不難理解。
(4)對(duì)于冶金爐窯的煙塵治理,脈沖噴吹清灰是合理的選擇。
脈沖噴吹用壓縮空氣作氣源,以瞬間釋放的方式在濾袋內(nèi)產(chǎn)生很高的壓力峰值和壓力上升速度,從而使袋壁獲得很大的反向加速度。
在噴吹(氣源)壓力0.55MPa條件下,袋內(nèi)不同部位的平均壓力峰值可達(dá)1869~4252Pa,壓力上升速度達(dá)277~995Pa/ms,反向加速度達(dá)65~195g(g=0.81m/s2)。其清灰強(qiáng)度為反吹清灰的數(shù)十倍至上百倍。
在同一噴吹壓力下,測(cè)得MC型中心噴吹的袋壁反向加速度為15~43g(g=0.81m/s2),雖然明顯小于環(huán)隙噴吹,但仍比反吹清灰高得多。
在實(shí)際應(yīng)用中,脈沖袋式除塵器有著很好的事例。以較早采用長(zhǎng)袋低壓脈沖袋式除塵器的攀鋼密地機(jī)修廠2臺(tái)5t煉鋼電爐為例,自1989年12月和1990年11月以來(lái),一直運(yùn)行正常,設(shè)備阻力平穩(wěn),實(shí)際過濾風(fēng)速比設(shè)計(jì)值1.55m/min提高1.33%~22.7%。由于系統(tǒng)通暢,冶煉時(shí)的煙塵可被捕集。鞍鋼10”和110高爐出鐵場(chǎng),武鋼、馬鋼、鞍鋼多座轉(zhuǎn)爐的二次煙塵系統(tǒng)相繼采用長(zhǎng)袋低壓脈沖袋式除塵器,都取得良好的清灰效果,從而保證了很高的煙塵捕集率。
3、噴吹裝置的確定
3.1“低壓脈沖”和“高壓脈沖”
(1)通常所稱的“低壓”或“高壓”,系指脈沖噴吹裝置要求的氣源壓力,這同清灰氣流在濾袋內(nèi)的壓力“低”或“高”完全是兩回事。
(2)存在一種誤解,“高壓脈沖清灰力量大,低壓脈沖清灰力量小”。持此觀點(diǎn)是由于不了解脈沖袋式除塵技術(shù)的發(fā)展過程。
傳統(tǒng)的脈沖噴吹裝置(國(guó)內(nèi)以MC型中心噴吹為代表)屬于“高壓脈沖”,要求氣源壓力0.65MPa。經(jīng)測(cè)試,此條件下2m長(zhǎng)濾袋底部的壓力峰值為168Pa。鑒于MC型除塵器曾獲得廣泛應(yīng)用,其清灰能力強(qiáng)的特點(diǎn)已被公認(rèn),可以確定。只要袋底壓力峰值達(dá)到此水平,在實(shí)際應(yīng)用中便可獲得良好的清灰效果。CD系列長(zhǎng)袋低壓脈沖袋式除塵器的開發(fā)便是以此清灰強(qiáng)度為標(biāo)準(zhǔn)而確定清灰氣源的壓力。壓力0.15MPa時(shí),其6m長(zhǎng)濾袋便獲得這種清灰強(qiáng)度。在其實(shí)際應(yīng)用的噴吹壓力(0.2MPa)下,袋底壓力峰值為1940~2341Pa,比MC型0.7MPa時(shí)的清灰強(qiáng)度還要高。
由此可知,“低壓脈沖”是以保持甚至適當(dāng)提高濾袋所獲清灰強(qiáng)度為前提,實(shí)現(xiàn)大幅度降低噴吹(氣源)壓力的目標(biāo)。而其途徑,是用自身阻力低的直通式脈沖閥取代壓力消耗高達(dá)0.2~0.3MPa的直角式脈沖閥。同時(shí)盡量降低噴吹系統(tǒng)每一部件的阻力。并且使脈沖閥的啟閉變得更加快速。它所降低的是脈沖噴吹系統(tǒng)自身的消耗,由此而降低所需的氣源壓力,使能耗下降,適應(yīng)性更強(qiáng)。清灰強(qiáng)度卻反而提高。因此,這是對(duì)“高壓脈沖”的一種進(jìn)步。
(3)氣源壓力大幅度降低,而清灰強(qiáng)度不削弱甚至還得以增加,不是靠提高耗氣量來(lái)彌補(bǔ)。同MC型除塵器相比,CD型的耗氣量大致相同。
3.2脈沖閥的確定
對(duì)于脈沖閥的要求是自身結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、對(duì)氣流的阻力小、開啟和關(guān)閉迅速、能以短的時(shí)間釋放大量的壓縮氣體。同時(shí),要求氣源壓力低,從而使清灰能耗減少,這也是一項(xiàng)重要條件。從滿足以上要求出發(fā),具有快速啟閉功能的直通式脈沖閥明顯優(yōu)于直角式脈沖閥。
3.3管式噴吹和箱式噴吹
(1)脈沖噴吹裝置有“管式”和“箱式”噴吹2種型式。
管式脈沖噴吹裝置是在每排濾袋上方設(shè)噴吹管,通過管上的噴嘴向?yàn)V袋內(nèi)輸送清灰氣流。噴嘴孔徑各不相同,可保證各條濾袋清灰強(qiáng)度均勻。
箱式脈沖噴吹裝置則不設(shè)噴吹管,清灰氣流噴入上箱體并使之增壓,進(jìn)而將能量傳遞至濾袋以實(shí)現(xiàn)清灰。
(2)對(duì)箱式脈沖噴吹的試驗(yàn)表明,其中各條濾袋的清灰強(qiáng)度存在較大差異。
試驗(yàn)對(duì)象是一種帶有集中引射器的噴吹裝置,每排12條濾袋。當(dāng)引射器出口距第一條濾袋中心線110mm時(shí),首、末兩端濾袋的袋底壓力峰值之比為1:4.94~13.44。將引射器位置移向遠(yuǎn)處,此種差距可以縮小。當(dāng)其出口距第一條濾袋中心線470mm時(shí),上述比值為1:1.93~2.20。即便如此,位置靠前的濾袋仍嫌清灰能力不足。
(3)實(shí)際應(yīng)用的箱式噴吹袋式除塵器還存在以下不足,如壓氣耗量較大、濾袋長(zhǎng)度受到限制、清灰效果對(duì)停風(fēng)(離線)閥的氣密性依賴較大。
(4)箱式噴吹的優(yōu)點(diǎn)是換袋操作省去了拆、裝噴吹管的工序。
(5)綜上所述,在清灰效果、耗氣量、濾袋長(zhǎng)度等長(zhǎng)期起作用的因素方面,箱式噴吹存在著明顯的缺點(diǎn)。而其換袋操作更簡(jiǎn)便的優(yōu)點(diǎn),只在一年至數(shù)年才出現(xiàn)一次的換袋時(shí)體現(xiàn)出來(lái)。因此,采用管式噴吹更為合理。
冶金爐窯煙塵細(xì)而粘,只有采用強(qiáng)力清灰方式,才能將設(shè)備阻力這一關(guān)系到袋式除塵設(shè)備成敗的參數(shù)控制在預(yù)定限度內(nèi)。長(zhǎng)袋低壓大型脈沖袋式除塵器實(shí)現(xiàn)了這一目標(biāo),在電爐、出鐵場(chǎng)和轉(zhuǎn)爐二次煙塵系統(tǒng)的應(yīng)用效果都良好。
長(zhǎng)袋低壓大型脈沖袋式除塵器在過濾、清灰、主要部件工況等方面都獲得良好結(jié)果,受到用戶和有關(guān)方面的好評(píng)。該設(shè)備過濾風(fēng)速高、設(shè)備阻力低、清灰周期長(zhǎng)、設(shè)備投資少、運(yùn)行費(fèi)用低。這種大型除塵系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)境效益都相當(dāng)顯著。